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PLC控制的變頻恒壓供水系統(tǒng)
2022-06-20

PLC控制的變頻恒壓供水系統(tǒng) 變頻調(diào)速技術(shù)是一種新型的、成熟的交流電機(jī)無(wú)級(jí)調(diào)速驅(qū)動(dòng)技術(shù),它以其獨(dú)特優(yōu)良的控制性被廣泛應(yīng)用在速度控制領(lǐng)域。特別是在供水行業(yè)中,由于生產(chǎn)安全和供水質(zhì)量的特殊需要,對(duì)恒壓供水壓力有著嚴(yán)格要求,變頻調(diào)速技術(shù)也得到了更加深入的應(yīng)用。 成都市自來(lái)水公司六廠(chǎng)日產(chǎn)水量60萬(wàn)噸,擔(dān)負(fù)著成都市區(qū)及周邊地區(qū)70%以上的供水任務(wù)。自1996年年底六廠(chǎng)的三期工程投產(chǎn)后開(kāi)始向郫縣供水,使得我廠(chǎng)的供水方式從單一的重力流供水變?yōu)橹亓α骱蛪毫α鹘Y(jié)合供水的方式。自向郫縣供水以來(lái),由于考慮到現(xiàn)階段郫縣的用水量較少,從節(jié)約能耗的角度出發(fā),我廠(chǎng)使用一臺(tái)泵同時(shí)向郫縣供水和提供我廠(chǎng)的自用高壓水。為了滿(mǎn)足六廠(chǎng)自用水壓力,保證廠(chǎng)內(nèi)各個(gè)工藝環(huán)節(jié)設(shè)備(如消毒環(huán)節(jié)中的水射器)能正常工作,我廠(chǎng)自用水壓力須較恒定的控制在0.3 Mpa以上,采用變頻調(diào)速控制是保證壓力恒定較為有效的方法。根據(jù)我們對(duì)郫縣城區(qū)供水量的了解,發(fā)現(xiàn)郫縣全天各時(shí)段用水量變化較大(見(jiàn)后圖5),如果不對(duì)供水量進(jìn)行調(diào)節(jié),管網(wǎng)壓力的波動(dòng)也會(huì)很大,容易出現(xiàn)管網(wǎng)失壓或爆管事故。采用變頻恒壓供水控制后,當(dāng)郫縣用水量較小時(shí),這時(shí)相應(yīng)管道和泵出口壓力均較大,變頻恒壓控制方式將會(huì)降低泵的頻率,減小泵出水量,從而降低管網(wǎng)壓力;反之亦然。這樣,小時(shí)用水量變化較大也不會(huì)造成管網(wǎng)壓力有較大的波動(dòng)。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期運(yùn)行實(shí)踐,證明了變頻調(diào)速手段實(shí)現(xiàn)恒壓供水不僅保證廠(chǎng)內(nèi)自用高壓水壓力足夠且穩(wěn)定,而且保證了郫縣供水的安全可靠性。 2. 控制系統(tǒng)構(gòu)成 整個(gè)恒壓供水系統(tǒng)有兩組變頻泵,每組均由一臺(tái)變頻器和一臺(tái)水泵組成;系統(tǒng)以PLC為控制核心,由PLC采集壓力信號(hào)和輸出控制變頻泵的運(yùn)行??刂葡到y(tǒng)構(gòu)成如圖1所示。 圖1 控制系統(tǒng)構(gòu)成圖 PLC處理器選用的是Allen-Bradley公司的PLC-5型處理器,變頻泵選用的是ABB公司的SAMI STAR系列的315F 660/690型的變頻器和水泵。系統(tǒng)由兩只量程為0~1.0Mpa的壓力變送器分別檢測(cè)兩臺(tái)水泵后的輸水管道的壓力,壓力變送器將檢測(cè)到的壓力信號(hào)轉(zhuǎn)換為4~20mA的電流信號(hào),送到PLC子站的模擬量輸入模板(1771-IFE),通過(guò)PLC的PID運(yùn)算,由模擬量輸出模板(1771-OFE)輸出4~20mA的電流控制變頻泵的運(yùn)行。 3. 控制原理及功能實(shí)現(xiàn) 3.1 PLC控制系統(tǒng)簡(jiǎn)介 我廠(chǎng)采用Allen-Bradley公司的PLC-5型處理器通過(guò)DH+通訊方式構(gòu)建了全廠(chǎng)PLC工業(yè)控制網(wǎng)絡(luò),通過(guò)DH+網(wǎng)絡(luò)上的RSView工作站實(shí)現(xiàn)人機(jī)對(duì)話(huà)。RSView工作站是指運(yùn)行人機(jī)圖形界面軟件(RSView32)的計(jì)算機(jī)工作平臺(tái),該工作站建在中心控制室,是實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)人值守和運(yùn)行集中管理的調(diào)度中心。利用RSView32可以有效地對(duì)控制過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和控制,可以實(shí)現(xiàn)圖形化的人機(jī)對(duì)話(huà)界面,模擬生產(chǎn)運(yùn)行的流程,在模擬流程上更加直觀地實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)流程的全自動(dòng)運(yùn)行監(jiān)視、遠(yuǎn)程人工直接干預(yù)操作(如PID指令運(yùn)行參數(shù)遠(yuǎn)程設(shè)定)、控制環(huán)節(jié)報(bào)警監(jiān)視等功能??刂平缑嫒鐖D2。 圖2 變頻恒壓供水系統(tǒng)控制圖形界面(RSView工作站) 3.2 恒壓供水的控制原理 SAMI STAR變頻器具有REMOTE和LOCAL兩種操作方式。LOCAL操作方式下,通過(guò)LOCAL START/STOP開(kāi)關(guān)啟停變頻器,通過(guò)f REF LOCAL INPUT0 輸入端口的電位開(kāi)關(guān)人工調(diào)節(jié)變頻器工作頻率;通過(guò)LOCAL/REMOTE輸入點(diǎn)可以將變頻器切換到REMOTE操作方式下,在REMOTE方式下,通過(guò)REMOTE START/STOP輸入點(diǎn)進(jìn)行PLC遠(yuǎn)程啟停變頻器,通過(guò)f REF REMOTE INPUT0端口輸入頻率控制信號(hào)(百分比)控制變頻器工作頻率。根據(jù)供水量情況,我們把變頻器的工作頻率上限設(shè)定為水泵基頻,即頻率變化范圍控制在0~50Hz,在此范圍內(nèi)水泵運(yùn)行頻率和定子相壓成正比(及與變頻器輸入頻率成正比),這使得變頻器輸入、水泵運(yùn)行頻率和泵的輸出壓力成較好的線(xiàn)形關(guān)系,可得到較好的控制效果。SAMI STAR變頻器對(duì)用戶(hù)開(kāi)放的I/0接口位于TERMINAL BLOCK CARD上,主要使用的有:X11-1(REMOTE START/STOP);X11-4(LOCAL/REMOTE);X11-13/14(f REF REMOTE INPUT0、4~20mA信號(hào)輸入);X11-15/16(輸出4~20mA變頻器運(yùn)行頻率信號(hào));X11-17/18(輸出4~20mA變頻泵運(yùn)行電流信號(hào))。變頻器由PLC遠(yuǎn)程控制時(shí),啟動(dòng)是由PLC向X11-4輸出信號(hào),使變頻器切換到外部設(shè)備控制方式(REMOTE方式),再向X11-1輸出信號(hào),啟動(dòng)變頻器。在恒壓調(diào)節(jié)時(shí),PLC處理器把檢測(cè)到的壓力信號(hào)作為反饋值,與PID運(yùn)算的壓力設(shè)定值(由調(diào)度人員根據(jù)情況在REView上設(shè)定)進(jìn)行比較,再經(jīng)過(guò)PID運(yùn)算得到調(diào)節(jié)后的修正值,通過(guò)模擬量輸出模板(1771-OFE)輸出到X11-13/14,作為REMOTE方式下變頻器的頻率控制信號(hào),由于該信號(hào)是相對(duì)變頻器工作頻率上限的百分比,所以變頻器將輸入信號(hào)進(jìn)行內(nèi)部運(yùn)算后轉(zhuǎn)為真實(shí)工作頻率。 為了使三期變頻恒壓供水自動(dòng)控制系統(tǒng)與全廠(chǎng)自動(dòng)控制網(wǎng)絡(luò)有機(jī)地結(jié)合起來(lái),全面實(shí)現(xiàn)對(duì)恒壓供水系統(tǒng)的運(yùn)行情況和設(shè)備運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)視和遠(yuǎn)程控制,更加安全可靠地實(shí)現(xiàn)恒壓供水,我們使用PLC進(jìn)行PID運(yùn)算和監(jiān)控。PID閉環(huán)反饋控制原理如圖3: 圖3 閉環(huán)控制原理圖 PLC的PID運(yùn)算調(diào)節(jié)通過(guò)該型處理器專(zhuān)用PID指令完成,通過(guò)設(shè)置各參數(shù)即可由PLC完成PID運(yùn)算調(diào)節(jié)。PID程序段流程如圖4。PID指令必須以相同的時(shí)間間隔周期性地執(zhí)行,可采用計(jì)時(shí)器,定時(shí)中斷或?qū)崟r(shí)采樣的等方法,此處選用了定時(shí)方法;PV是PID指令采樣的壓力控制反饋值,SP是PID指令的壓力控制設(shè)定值,KP為PID的比例增益,KI為PID的積分增益,KD為PID的微分增益,這五個(gè)控制參數(shù)作為主要的PID參數(shù)參與控制,確定PID參數(shù)時(shí)要兼顧系統(tǒng)靈敏性和穩(wěn)定性,由于我們恒壓控制要求和設(shè)備的性能條件,參數(shù)設(shè)定更強(qiáng)調(diào)穩(wěn)定性(及KI),由于微分環(huán)節(jié)有放大噪聲的特點(diǎn),我們將KD盡量設(shè)置得較?。籗WM為PID指令轉(zhuǎn)為手動(dòng)直接調(diào)頻的開(kāi)關(guān),SO設(shè)定為PID指令的在手動(dòng)控制輸出方式時(shí)的輸出值,當(dāng)變頻器從PID自控調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)為手動(dòng)直接調(diào)頻時(shí),SO替代PID運(yùn)算結(jié)果作為轉(zhuǎn)換時(shí)的輸出值,將SO設(shè)定為控制值就可實(shí)現(xiàn)無(wú)縫轉(zhuǎn)換,減小變頻器運(yùn)行頻率的震蕩。DB為PID指令的死區(qū)設(shè)定值,輸出超出死區(qū)時(shí)PID指令通過(guò)自動(dòng)運(yùn)算限制輸出超出限定范圍。 圖4 PID流程圖 3.3 相關(guān)控制功能實(shí)現(xiàn) 為了防止運(yùn)行時(shí)由于壓力變送器不可預(yù)見(jiàn)的故障造成PLC的PID運(yùn)算調(diào)節(jié)失實(shí),從而造成管網(wǎng)壓力失恒引發(fā)失壓或爆管的嚴(yán)重事故。我們分別在1#和2#變頻泵后輸水管上安裝壓力變送器,可以同時(shí)測(cè)到出廠(chǎng)輸水管線(xiàn)上的壓力;在PLC程序上對(duì)壓力信號(hào)進(jìn)行了相應(yīng)的處理,在程序中設(shè)置選擇軟開(kāi)關(guān),調(diào)度人員可以在RSView上將其中一臺(tái)壓力變送器的值設(shè)定為“控制反饋值”,另一臺(tái)壓力變送器的值則設(shè)為“參考反饋值”(見(jiàn)圖2:變頻恒壓供水系統(tǒng)控制圖形界面(RSView工作站));對(duì)1#壓力和2#壓力值進(jìn)行比較,相差0.1Mpa時(shí),判斷為,其中一只壓力變送器出現(xiàn)故障,變頻器控制轉(zhuǎn)換為遠(yuǎn)程直接手動(dòng)調(diào)頻控制(通過(guò)RSView設(shè)置運(yùn)行)。壓力變送器正常工作時(shí),“控制反饋值”經(jīng)過(guò)平均濾波處理后,分別比較壓力報(bào)警上限和下限值,如果超出控制范圍,變頻器控制轉(zhuǎn)換為遠(yuǎn)程直接手動(dòng)調(diào)頻控制,否則“控制反饋值”作為PID調(diào)節(jié)的參數(shù)PV。 同時(shí)為了在就地手動(dòng)控制實(shí)現(xiàn)在控制現(xiàn)場(chǎng)對(duì)變頻泵進(jìn)行開(kāi)??刂坪瓦\(yùn)行數(shù)據(jù)監(jiān)視。我們?cè)谧冾l泵工作現(xiàn)場(chǎng)安裝了A-B公司的PanelView圖形工作終端,該工作終端提供圖形交互界面和觸摸輸入方式,以從站的方式與PLC進(jìn)行通信,進(jìn)行數(shù)據(jù)和控制命令的交換,提供就地監(jiān)控操作的通道。 4. 運(yùn)行效果分析 4.1 有效保證郫縣供水和我廠(chǎng)自用水壓力穩(wěn)定,提高我廠(chǎng)供水安全可靠性 圖5為數(shù)據(jù)庫(kù)采集的2001年某日我廠(chǎng)恒壓變頻泵出水壓力、頻率變化以及郫縣供水和自用水流量、管網(wǎng)壓力數(shù)據(jù)關(guān)系圖。 圖5 變頻恒壓控制頻率、壓力、供水量關(guān)系圖 從圖中數(shù)據(jù)可看出郫縣小時(shí)供水量變化很大,如果采用定速泵進(jìn)行供水必然會(huì)導(dǎo)致高峰供水時(shí)段內(nèi)管網(wǎng)供水壓力不足,夜間用水量較小時(shí)管網(wǎng)壓力過(guò)高,造成爆管現(xiàn)象。采用變頻恒壓控制后,變頻器的頻率隨郫縣用水量的變化而變化,及時(shí)調(diào)節(jié)我廠(chǎng)對(duì)郫縣供水量,從而使郫縣城區(qū)管網(wǎng)壓力在一個(gè)較小的范圍內(nèi)變化(0.23-0.27Mpa)。另一方面,雖然我廠(chǎng)自用水秒流量變化不大,但由于我廠(chǎng)自用水和郫縣供水為同一水泵加壓后,分作兩條支流,郫縣用水量的變化必然也會(huì)導(dǎo)致自用水壓力不穩(wěn)定,采用恒壓變頻控制方式,基本克服了這種變化因素。從上圖曲線(xiàn)也可看出,我廠(chǎng)自用水壓力基本恒定不變。這樣保證了我廠(chǎng)加氯水射器等重要設(shè)備的正常工作,保證了正常的消毒工藝流程,從而保證我廠(chǎng)出廠(chǎng)水水質(zhì),提高我廠(chǎng)供水的安全可靠性。 4.2 高效節(jié)能 通過(guò)采用變頻調(diào)速恒壓控制,可在不同季節(jié)、全天不同時(shí)段內(nèi)有效即時(shí)地調(diào)控水量,這樣在用水量較低時(shí),大大節(jié)約供水量,減少電耗。 在設(shè)定壓力內(nèi)跟隨用水量供水,避免了傳統(tǒng)供水方式的損耗,降低噸水消耗。 4.3 提高自動(dòng)化水平 根據(jù)我廠(chǎng)建立自動(dòng)控制系統(tǒng)的原則“分散控制、集中管理、現(xiàn)場(chǎng)無(wú)人值守”,變頻恒壓供水技術(shù)的應(yīng)用提高了我廠(chǎng)自控系統(tǒng)的整體水平,真正作到了操作簡(jiǎn)便安全,現(xiàn)場(chǎng)無(wú)人職守,運(yùn)行安全可靠。

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